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[求助]波峰炉后电源接线座拉尖不良 [复制链接]

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离线zlmyhoney
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2008-06-03
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-05
各位,在过一款产品4拼板,板上只有一些接线座器件。但炉后有发现电源接线座拉尖不良,生产条件:无铅。预热温度调高,锡温调整到268,链速调整为1000(最低调整到900),助焊剂流量从20-30调整(助焊剂采用唯特偶松香助焊剂),将拼板数减为2拼,以上的调整效果均不佳。还请有碰到过的大侠们指点一下,谢谢!
  
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水晶钥匙 金币 +5 典型问题,您的问题有相当的代表性,希望此讨论能给大家带来很好的参考意见! 2014-11-05
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离线sunhk
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2006-06-08
只看该作者 沙发  发表于: 2014-11-05
预热温度调高,锡温调整到280,链速调整为900
离线老大不小
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2014-09-19
只看该作者 藤椅  发表于: 2014-11-05
下面是比较全面的常见问题,可以对比下试着去调试,每个公司的产品不一样,所以一些细节还得自己去摸索。


波峰焊过程中十五种常见不良分析概要


一、焊后PCB板面残留多板子脏:
    1.FLUX固含量高,不挥发物太多。
    2.
焊接前未预热或预热温度过低(浸焊时,时间太短)
    3.
走板速度太快(FLUX未能充分挥发)
    4.
锡炉温度不够。
    5.
锡炉中杂质太多或锡的度数低。
    6.
加了防氧化剂或防氧化油造成的。
    7.
助焊剂涂布太多。
    8.PCB
上扦座或开放性元件太多,没有上预热。
    9.
元件脚和板孔不成比例(孔太大)使助焊剂上升。
    10.PCB
本身有预涂松香。
    11.
在搪锡工艺中,FLUX润湿性过强。
    12.PCB
工艺问题,过孔太少,造成FLUX挥发不畅。
    13.
手浸时PCB入锡液角度不对。
    14
FLUX使用过程中,较长时间未添加稀释剂。

二、 火:
    1.
助焊剂闪点太低未加阻燃剂。
    2.
没有风刀,造成助焊剂涂布量过多,预热时滴到加热管上。
    3.
风刀的角度不对(使助焊剂在PCB上涂布不均匀)
    4.PCB
上胶条太多,把胶条引燃了。
    5.PCB
上助焊剂太多,往下滴到加热管上。
    6.
走板速度太快(FLUX未完全挥发,FLUX滴下)或太慢(造成板面热温度      
      
太高)
    7.
预热温度太高。
    8.
工艺问题(PCB板材不好,发热管与PCB距离太近)

三、腐 蚀(元器件发绿,焊点发黑)
1.    
铜与FLUX起化学反应,形成绿色的铜的化合物。
2.    
铅锡与FLUX起化学反应,形成黑色的铅锡的化合物。
3.    
预热不充分(预热温度低,走板速度快)造成FLUX残留多,有害
  
物残留太多)。    
4
.残留物发生吸水现象,(水溶物电导率未达标)
5
.用了需要清洗的FLUX,焊完后未清洗或未及时清洗。
6
FLUX活性太强。
7
.电子元器件与FLUX中活性物质反应。

四、连电,漏电(绝缘性不好)
1.    FLUX
在板上成离子残留;或FLUX残留吸水,吸水导电。
2.    PCB
设计不合理,布线太近等。
3.    PCB
阻焊膜质量不好,容易导电。

五、    漏焊,虚焊,连焊,尖刺
1.    FLUX活性不够。
2.    FLUX
的润湿性不够。
3.    FLUX
涂布的量太少。
4.    FLUX
涂布的不均匀。
5.    PCB
区域性涂不上FLUX
6.    PCB
区域性没有沾锡。
7.    
部分焊盘或焊脚氧化严重。
8.    PCB
布线不合理(元零件分布不合理)。
9.    
走板方向不对。
10.    
锡含量不够,或铜超标;[杂质超标造成锡液熔点(液相线)升高]
11.    
发泡管堵塞,发泡不均匀,造成FLUXPCB上涂布不均匀。
12.    
风刀设置不合理(FLUX未吹匀)。
13.    
走板速度和预热配合不好。
14.    
手浸锡时操作方法不当。
15.    
导轨倾角不合理。
16.    
波峰不平。

六、焊点太亮或焊点不亮
1.    FLUX的问题:A .可通过改变其中添加剂改变(FLUX选型问题);
          B. FLUX
微腐蚀。
2.    
锡不好(如:锡含量太低等)。

七、短
1.    锡液造成短路:
A
、发生了连焊但未检出。
B
、锡液未达到正常工作温度,焊点间有“锡丝”搭桥。
C
、焊点间有细微锡珠搭桥。
D
、发生了连焊即架桥。
2
FLUX的问题:
A
FLUX的活性低,润湿性差,造成焊点间连锡。
B
FLUX的绝阻抗不够,造成焊点间通短。
3
PCB的问题:如:PCB本身阻焊膜脱落造成短路

八、烟大,味大:
    1.FLUX本身的问题
      A
、树脂:如果用普通树脂烟气较大
      B
、溶剂:这里指FLUX所用溶剂的气味或刺激性气味可能较大
      C
、活化剂:烟雾大、且有刺激性气味
    2.
排风系统不完善



九、飞溅、锡珠:
1    助焊剂
  A
FLUX中的水含量较大(或超标)
        B
FLUX中有高沸点成份(经预热后未能充分挥发)
2
    
  A
、预热温度低(FLUX溶剂未完全挥发)
        B
、走板速度快未达到预热效果
        C
、链条倾角不好,锡液与PCB间有气泡,气泡爆裂后产生锡珠
        D
FLUX涂布的量太大(没有风刀或风刀不好)
        E
、手浸锡时操作方法不当
        F
、工作环境潮湿
    3
P C B板的问题
        A
、板面潮湿,未经完全预热,或有水分产生
        B
PCB跑气的孔设计不合理,造成PCB与锡液间窝气
          C
PCB设计不合理,零件脚太密集造成窝气
          D
PCB贯穿孔不良

十、上锡不好,焊点不饱满
1.    FLUX的润湿性差
2.    FLUX
的活性较弱
3.    
润湿或活化的温度较低、泛围过小
4.    
使用的是双波峰工艺,一次过锡时FLUX中的有效分已完全挥发
5.    
预热温度过高,使活化剂提前激发活性,待过锡波时已没活性,或活性已很弱;
6.    
走板速度过慢,使预热温度过高
7.    FLUX
涂布的不均匀。
8.    
焊盘,元器件脚氧化严重,造成吃锡不良
9.    FLUX
涂布太少;未能使PCB焊盘及元件脚完全浸润
10
    PCB设计不合理;造成元器件在PCB上的排布不合理,影响了部分元器件的上锡


十一、FLUX发泡不好@
1    FLUX的选型不对
2
    发泡管孔过大(一般来讲免洗FLUX的发泡管管孔较小,树脂FLUX的发泡管孔较大)
3
    发泡槽的发泡区域过大
4
    气泵气压太低
5
    发泡管有管孔漏气或堵塞气孔的状况,造成发泡不均匀
6
    稀释剂添加过多


十二、发泡太多@
1    气压太高
2
    发泡区域太小
3
    助焊槽中FLUX添加过多
4
    未及时添加稀释剂,造成FLUX浓度过高


十三、FLUX变色
(有些无透明的FLUX中添加了少许感光型添加剂,此类添    
    
加剂遇光后变色,但不影响FLUX的焊接效果及性能)


十四、PCB阻焊膜脱落、剥离或起泡

1
    80%以上的原因是PCB制造过程中出的问题
A
、清洗不干净
      B
、劣质阻焊膜
      C
PCB板材与阻焊膜不匹配
      D
、钻孔中有脏东西进入阻焊膜
      E
、热风整平时过锡次数太多
    2
FLUX中的一些添加剂能够破坏阻焊膜
    3
、锡液温度或预热温度过高
    4
、焊接时次数过多
    5
、手浸锡操作时,PCB在锡液表面停留时间过长

十五、高频下电信号改变
1FLUX的绝缘电阻低,绝缘性不好
    2
、残留不均匀,绝缘电阻分布不均匀,在电路上能够形成电容或电阻。
      3
FLUX的水萃取率不合格
      4
、以上问题用于清洗工艺时可能不会发生(或通过清洗可解决此状况)
2条评分金币+10威望+1
水晶钥匙 威望 +1 SMTHOME因你而精彩! 2014-11-05
水晶钥匙 金币 +10 SMTHOME因你而精彩! 2014-11-05
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2003-05-16
只看该作者 板凳  发表于: 2014-11-05
简单的方法就是将PCBA调转180°过波峰(后段焊剂会多一些)...,还不能消除拉尖的话就需要调整中隔板将波形改变一下使之在无扰流的波面分断焊点、并注意波面焊点分断区域皮膜流速同步于链速(后挡板高度辅助达到)...,呵呵。
3条评分好评+1金币+11
zlmyhoney 金币 +1 SMTHOME因你而精彩! 2014-11-25
admin 好评 +1 经验分享,经验是无可替代的财富,感谢您的分享! 2014-11-05
admin 金币 +10 经验分享,经验是无可替代的财富,感谢您的分享! 2014-11-05
 
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2014-09-29
只看该作者 报纸  发表于: 2014-11-05
建议几点:
1.PCB预热温度过低,使PCB与元器件温度偏低,焊接时元件与PCB吸热;
2.焊接温度过低或传送带速度过快,使熔融焊料的黏度过大;
3.电磁泵波峰焊机的波峰高度太高或引脚过长,使引脚底部不能与波峰接触。因为电磁泵波峰焊机是空心波,空心波的厚度为4~5mm;
4.助焊剂活性差;
5.焊接元件引线直径与插装孔比例不正确,插装孔过大,大焊盘吸热量大
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admin 金币 +10 乐于助人,您的无私奉献精神是论坛发展的源动力,感谢您一直支持! 2014-11-05
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2012-03-08
只看该作者 地板  发表于: 2014-11-05
通常是预热温度不够;助焊剂量不够或活性较差;波峰高度不够或波面这几种因素造成。
1条评分金币+10
admin 金币 +10 乐于助人,您的无私奉献精神是论坛发展的源动力,感谢您一直支持! 2014-11-05
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2010-09-18
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 地下室  发表于: 2014-11-07
学习了,
离线zlmyhoney
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2008-06-03
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-25
非常感谢,各位大神的回复指点。下次生产时,我再试试。
离线zlmyhoney
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2008-06-03
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-25
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2011-09-15
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-27
充分学习了,感谢各位大神!
离线任逍遥rxy
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2014-11-11
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-28
好东西,学习了。