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[求助]FW:DIP 焊接电容高不良。请协助解决。 [复制链接]

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离线zhanghaining
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2006-02-20
大家好:
       我们公司在生产PCBA时,有AI贴板电容出现少锡、锡洞、炸锡等不良,分析主要原因是:AI电容插装后本体平贴PCB
,过波峰时高温冲击,由于原件平贴PCB导致气体无法向上排出,气体向下排出,造成焊点炸锡、锡洞、少锡等不良,在暂
不更改AI电容设计的前提下,各位从工艺上去衡量有没有更好的方法去预防、改善?请发表意见,谢谢。
九方节能型刮刀可根据PCB长度灵活调节印刷范围,节约锡膏、改善品质
 
离线yjzsmt
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2006-04-25
只看该作者 沙发  发表于: 01-06
支持一下
台湾柏仲AO-1超强锡渣还原剂
 
离线zhaoqian2004
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2012-01-03
只看该作者 藤椅  发表于: 01-06
把扳子拿来烘烤下  
台湾柏仲AO-1超强锡渣还原剂
 
离线大嘴
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2007-12-15
只看该作者 板凳  发表于: 01-07
1.要求AI打的不要那么紧贴 2.角度不要那么小
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离线ersa2011
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差那么一点
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2011-11-11
只看该作者 报纸  发表于: 01-11
加个压盖。。
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离线billowsfeng
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2011-05-02
只看该作者 地板  发表于: 01-12
首先烘烤,极度怀疑PCB受潮了,
至于你说的紧贴,我接到应该不会,现在行业内常用的原件底部基本都会有排气设计.
同意适当上升的的预热温度,减少助焊剂流量,怀疑是焊接时,助焊内的挥发物没哟完全挥发完。

个人观点,,试下吧
九方节能型刮刀可根据PCB长度灵活调节印刷范围,节约锡膏、改善品质
 
离线470783835
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2011-06-14
只看该作者 地下室  发表于: 02-01
顶一下
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离线功夫鱼
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2005-07-17
只看该作者 7楼 发表于: 02-22
AI电容底部稍微打k后再打件,底部与PCB面就有空隙留出来了啊,你们不可以这么做么?
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离线yl12151723
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2007-10-10
只看该作者 8楼 发表于: 02-22
f考虑到不加工电容的话,还是把预热长高,助焊剂减少。还可以使用固体含量较低的助焊剂
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2011-09-26
只看该作者 9楼 发表于: 02-22
学习
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离线eastmoney
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2010-03-31
只看该作者 10楼 发表于: 02-23
最根本的还是要改善电容设计 导凸台电容 我司以前也存在这个问题
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离线honeywang
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2008-10-22
只看该作者 11楼 发表于: 02-23
        楼主类似的问题我也遇到过,一般出现在立式直插的元件上面,提高预热和调整助焊剂和锡炉参数都不一定有效。我建议楼主用以下方法试试:
    1.将该元件如同上面的师兄说的打K后再插件;
    2.请AI工艺将元件不要打得过紧,并打15~30度角度为宜,同时以轻轻抖动能听到有声音响为最佳。
    以上方法应该能解决楼主的问题,呵呵!
    
    
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