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[已解决]波峰焊接时只有一个位置不透锡上来 [复制链接]

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离线havieen
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2006-12-21
只看该作者 15楼 发表于: 2015-07-21
学习了,SMT因你而精彩
离线feifei_an
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2011-08-09
只看该作者 来自SMT之家iOS客户端 16楼 发表于: 2015-07-30
我来学习。
离线hzmah
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2006-06-18
只看该作者 17楼 发表于: 2015-09-15
中间的圆孔用防焊胶封住, 加大预热,放慢链速,就可以上锡了。
离线luxipo
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差那么一点
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2008-04-03
只看该作者 18楼 发表于: 2015-09-15

  同种组合在其它产品上没问题,也可能是物料或工艺问题.
离线20062011
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2006-03-11
只看该作者 19楼 发表于: 2015-09-18
回 hzmah 的帖子
hzmah:中间的圆孔用防焊胶封住, 加大预热,放慢链速,就可以上锡了。 (2015-09-15 09:27) 

目前是用高温胶布贴住中间,放慢链速度效果不大。
后来更换松香助焊剂后透锡有改善,但锡渣增多与板面残留要清洗问题。
就没有继续使用,还继续维持不良。。
离线dragonlee
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2005-12-04
只看该作者 20楼 发表于: 2015-09-19
又涨知识了,又学一招
离线wh25387
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2006-06-05
只看该作者 21楼 发表于: 2015-09-19
回 20062011 的帖子
20062011:板中间有原孔,锡波调高了就溢锡到板面。转过来方向过炉也是透不上来,只有人工浸泡助焊剂才这个位置能透上来锡。单独用毛笔反复刷三次助焊剂到这个料上过炉也不行。峰值240,扰波3.1s,平波8.6s.预热也反复调整试了,高低预热温度没啥变化。 (2015-07-11 08:44)

这个问题现在解决了吗?
跟据图片外观与相关描述,此板应该是普通的单面板,不似有SMT制程元件,应不会使用载具,故可省却tray的阴影效应;
1、若是多层板,很有可能为PCB Layout第3 pin连接有较大面积的铜箔,再加上本体“似乎是”金属件,第3 pin铜箔吸热量较大而金属件导热散热亦较快。
-->可联系MPE, DFx人员, 或者自行通过TGZ, Gerber等工具软件来确认铜层状况;
-->若属实,通过温度调整(升温)可改善,但温度升到多少,则视Flux活化温度(与固定含量多少有关)、PCB TG temp来确定升温后不要对PCB有影响,若确是热量影响,升温后的Flux稍多,不用太多亦可改善;
-->温度的调整效果同样需视设备制程能力来确定,如设备无上温区或者上温区少于2个,调整起来会有些难度,就只能通过降速来达到升温的效果,但另一点,降温后的Dwell time增加,需确认焊点包括是否有铜蚀等其它焊接异常。
2、若非多层板,只有top 与Bot面,则只需考量金属件本体散热,可尝试将元件沾Flux烘烤后至80度左右在设备入口插装,看下上锡的效果,并以此比对调整;
3、无铅制程中,氮气对焊接的效果影响亦较大,不知此板生产是否有氮气,若无,可尝试转到有氮气的设备验证。
4、此种板卡的波峰高度需控制,靠升高波峰来改善吃锡虽是常用,但风险亦需提前考量。
离线xpf182369633
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2009-03-15
只看该作者 22楼 发表于: 2015-09-21
换种固态含量高的助焊剂
离线hzmah
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2006-06-18
只看该作者 23楼 发表于: 2015-09-25
主要是从预热温度不够,焊接时间不够,助焊剂的润湿性这三个方面去考虑!。

内容来自[短消息]
离线20062011
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2006-03-11
只看该作者 24楼 发表于: 2015-09-26
经过一周折腾总算有点小进展啦

载具这个角落给切掉点,让锡波充分接触这个大铜箔的PCB面,能实现百分之五十透锡了。

不过彻底解决还要一段时间,准备采纳刘老建议打样在这个件附近弄两过孔试试。。
[ 此帖被20062011在2015-09-26 13:34重新编辑 ]
离线20062011
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2006-03-11
只看该作者 25楼 发表于: 2015-09-26
回 wh25387 的帖子
wh25387:这个问题现在解决了吗?
跟据图片外观与相关描述,此板应该是普通的单面板,不似有SMT制程元件,应不会使用载具,故可省却tray的阴影效应;
1、若是多层板,很有可能为PCB Layout第3 pin连接有较大面积的铜箔,再加上本体“似乎是”金属件,第3 pin铜箔吸热量较大而金属件导热散 .. (2015-09-19 19:03) 

哪里铜箔比较大
刚开始布线说过大电流拒绝更改,好在有个类似产品项目启动终于有机会了。
弄几个方案,都被拒绝。经过三翻五次的纠缠终于答应打样几块板试试
离线yjjwfnh
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2015-11-30
只看该作者 26楼 发表于: 2015-12-01
零件脚与孔是不是紧配,零件脚插也孔中,单边需留0.1mm间距.
离线chen1993
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2013-11-07
只看该作者 27楼 发表于: 2015-12-02
难道是活性差的问题?
离线chen1993
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只看该作者 28楼 发表于: 2015-12-02
我想知道你的引脚在过波峰前有多少度