切换到宽版
  • 945阅读
  • 3回复

[求助]MPM125后刮刀无法完成高度检测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线磁悬浮
在线等级:6
在线时长:321小时
升级剩余时间:29小时在线等级:6
在线时长:321小时
升级剩余时间:29小时在线等级:6
在线时长:321小时
升级剩余时间:29小时
级别:高级会员
 

金币
26
威望
9
贡献
1
好评
5
注册
2005-02-04
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-06
前面的能做好、就是后刮刀无法自动完成。注意观察正常的前刮刀了,刮刀在做高度的过程中,初始时感应器是亮的,在刮刀刚好碰到网板的时候感应器暗,刮刀再向下多压一段距离后,感应器再次变亮,系统就将这个距离记录成刮刀高度。后刮刀也能完成由亮到暗的过程,就是刮刀压在钢网上继续向下后还未到感应器再次变亮就报错了。上下调节过感应器铁片的位置,有时候偶尔可以成功,但只能持续一点段时间。可以确定感应器是固定得很好的,还有什么原因呢,大神们,求解?
分享到
离线smtprinting
在线等级:1
在线时长:43小时
升级剩余时间:7小时
级别:初级会员

金币
2095
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-09-07
只看该作者 沙发  发表于: 2017-03-06
请确认感应器信号线是否有不良,马达及马达信号线是否有不良。
离线磁悬浮
在线等级:6
在线时长:321小时
升级剩余时间:29小时在线等级:6
在线时长:321小时
升级剩余时间:29小时在线等级:6
在线时长:321小时
升级剩余时间:29小时
级别:高级会员

金币
26
威望
9
贡献
1
好评
5
注册
2005-02-04
只看该作者 藤椅  发表于: 2017-03-06
这个确认有什么技巧么,直接感应,在IO里显示在正常的。手动可以做,生产也是正常的,应该可以排出马达的故障吧
离线kellerli
在线等级:10
在线时长:688小时
升级剩余时间:82小时在线等级:10
在线时长:688小时
升级剩余时间:82小时在线等级:10
在线时长:688小时
升级剩余时间:82小时在线等级:10
在线时长:688小时
升级剩余时间:82小时
级别:一般会员

金币
1375
威望
5
贡献
1
好评
4
注册
2005-07-07
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 板凳  发表于: 2017-03-06
这个感应器调整是有标准数据的,5.5--6.5lbf.需要用刮刀压力表校正的