国产的桌上型贴片机中,为了降低成本,普遍使用拉料架代替飞达进料,优点是成本低廉,缺点是稳定性比较差,抛料率较高。
拉料架的第一个问题是,各料盘剥膜共用一个电机,靠电机卷轴的摩擦力卷紧剥开的废膜,因为各个料盘的长短厚薄宽窄不一样,使用同一个电机会造成互相干扰。有友商使用独立的电机试图解决这个问题,成本增加了,但是仍然有打滑的情况。我司的工程师更改了部分结构,已经基本上解决了这个问题,但是每个卷料的紧固螺丝仍需要个别调整松紧,而且依赖经验,不能做到自动化。
拉料架的第二个问题是,用贴头的一个拉针伸进同步孔拖动它往前步进,导致料带那个同步孔的受力过大。这是相对于飞达来说的,飞达是好几个齿伸进同步孔一起拉动。受力过大的后果就是有回弹,这个回弹不同料带不同时刻有随机性误差,有正向也有负向偏移,靠控制软件无法解决。目前我们测试的结果是英制0603和0805的误差不足以造成抛料率的明显上升,而0402不一样,抛料率升到千分之十到十五不奇怪。但是换回飞达(国产即可),0402变得一样稳定,和0603 0805差别不大。
经我司工程师评估,此种简易结构很难彻底解决这个问题,机械不像电子,随机性不好弄。故后续的新款机型中,放弃拉料架,一律使用主流通用的飞达,虽然客户的购买成本上升了,但是废料浪费减少了,调试浪费时间也减少了,总体拥有成本可能更低。