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[求助]咨询2.54mm间距插针焊接问题 [复制链接]

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2015-07-24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-07
咨询各位前辈:

我们产品上有一种2.54mm插针,是位于PCBA bottom面(如第一张图所示),高度很高,所以无法做过炉治具DIP过炉,只能浸小锡炉。

浸小锡炉焊接有这么一个问题,有一定比例的和焊盘没焊住的现象(如第二张图所示)。客户反映接触不良,我们拿到后拿烙铁一拖,发现其实没有焊住。

小锡炉温度是270度。PCBA是OSP表面处理的。

我想咨询各位:
1. 这个问题可能是什么原因?是因为小锡炉的锡流动性差,没能冲上插件孔内吗?
2. 是否和PCBA设计有关,比如这里接的是电源,散热过快造成冷焊?还是插件孔太小???
    插针宽度是0.64+-0.02mm,我们的孔设计尺寸是1mm。





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离线发现te
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2017-09-02
只看该作者 沙发  发表于: 2017-09-07
可以使用计量精确锡球焊技术
离线mao100944
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2009-06-26
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 藤椅  发表于: 2017-09-07
图2那个插件孔连接的是一整大块焊盘,吸热大,而且那个焊盘的露铜有点小,那个焊盘改大一些会好上锡些。
离线ybgyc
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2016-05-26
只看该作者 板凳  发表于: 2017-09-07
看图2怎么感觉好像是焊盘污染
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2004-10-15
只看该作者 报纸  发表于: 2017-09-07
OSP板一定要尽可能的缩短开封到生产的周期
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2015-10-26
只看该作者 地板  发表于: 2017-09-07
把图2的焊盘改一下,改为十字连接的形式,散热快的问题就解决了。
离线751787576
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2012-08-16
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 地下室  发表于: 2017-09-07
焊接面积有点小
离线panasonicmsr
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2012-06-24
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-13
焊盘露铜感觉有点小   第二个图感觉被绿油污染了   G线要改,那个大面积铺铜的散热很快,很难焊上    焊盘面积太小   锡不是水, 直角的地方他是到达不到的
离线sse465
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2005-02-05
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-14
可以参考第二排第一个脚
离线smtbala
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2017-08-24
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-14
应该是时间不够,FLUX没有刷好。可以试一下用毛刷,时间久一点。我们经常这样做(温度285)
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2016-06-29
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-18
这个可以做过炉治具,有需要可以联系我,13692210995微信同号
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2012-03-17
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-19
手工浸锡时角度、速度、浸焊时间这些都难以精确的把控,你这个排针在喷涂助焊剂后最好预热一段时间。最好是能用自动化的机器来焊接,可以考虑自动浸焊机,我们用自动浸焊机焊接过很多种排针产品,你这个算是比较简单的了,可以找我探讨
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2017-06-19
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-19
改善焊盘设计,加大环型焊垫尺寸,参考如下设计:
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2014-12-10
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 13楼 发表于: 2017-11-09
焊盘更改为1.7*1.7,铺地按左下第一脚设计,隔热设计就可以。看了楼主的板子个人建议做治具两次波峰焊可提升效率
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2009-03-15
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-09
加大孔环就可以了。