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[求助]BGA维修异常,拆下的BGA元件焊盘脱落 [复制链接]

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2012-03-08
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-23
BGA尺寸是52.5*52.5*3.0MM,有2601个球,Pitch是1.0MM,球经是0.6MM,PCB板厚度是2.7MM;用返修台维修,拆下BGA时BGA元件上的焊盘容易脱落;PCB焊盘刷锡膏,好的BGA重新植球后焊上去经测试是虚焊,求处理方法。谢谢!
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离线為妳訫勭
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2012-03-08
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 沙发  发表于: 2018-01-23
附件为维修的BGA图片。
离线kl4211560
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2014-10-18
只看该作者 藤椅  发表于: 2018-01-23
1.焊盘脱落可能是的温度没达到就拆了,或者料有问题。
2.重焊BGA虚焊,你只是在PCB焊盘上刷锡膏了,可以尝试同时在BGA锡球上印些锡膏,同时在上面压个硬币,再返修台焊接,注意温度。
离线speedbell
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2016-12-01
只看该作者 板凳  发表于: 2018-01-23
這肯定是返修台溫度沒設好
零件厚又大,加上材質,肯定吸熱大的
PCB也算厚的,吸熱也大
所以返修後測試空焊應是PAD快掉而沒掉
重新調調返修台溫度試試,這顆不好處理
若拆的部分克服了,建議PCB端上Fiux就好,不要上錫膏試試
(BGA跟PCB拆完都要做除錫的動作喔)
离线望望天
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2009-04-22
只看该作者 报纸  发表于: 2018-01-23
温度没设好。
建议拿一废板测一下温度,根据实测的温度再改焊接曲线。
离线13528705486
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2017-10-31
只看该作者 地板  发表于: 2018-01-23
做返BGA一定先测试好曲线,调试好再进行返修。
离线hansonguo
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2016-07-05
只看该作者 地下室  发表于: 2018-01-23
先测下温度看,从你BGA材质上看是很吸热的,再加上又那么大。。。
离线為妳訫勭
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2012-03-08
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 7楼 发表于: 2018-01-23
回 望望天 的帖子
望望天:温度没设好。
建议拿一废板测一下温度,根据实测的温度再改焊接曲线。 (2018-01-23 11:41) 

附件是我司返修台调试的温度曲线,请问有没有建议温度范围。
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2012-03-08
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 8楼 发表于: 2018-01-23
回 kl4211560 的帖子
kl4211560:1.焊盘脱落可能是的温度没达到就拆了,或者料有问题。
2.重焊BGA虚焊,你只是在PCB焊盘上刷锡膏了,可以尝试同时在BGA锡球上印些锡膏,同时在上面压个硬币,再返修台焊接,注意温度。 (2018-01-23 09:50) 

有试过上面压一个小的元件,焊接后容易短路。
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只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 9楼 发表于: 2018-01-23
回 speedbell 的帖子
speedbell:這肯定是返修台溫度沒設好
零件厚又大,加上材質,肯定吸熱大的
PCB也算厚的,吸熱也大
所以返修後測試空焊應是PAD快掉而沒掉
重新調調返修台溫度試試,這顆不好處理
....... (2018-01-23 11:25) 

BGA拆下来后板子和料件都有除铣处理,重新植球再焊接的
离线為妳訫勭
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2012-03-08
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 10楼 发表于: 2018-01-23
回 jissyu李莹 的帖子
jissyu李莹:现在用的什么锡膏,换一款活性好的试下或者增加锡膏印刷厚度,调整温度曲线,减小BGA本身的温度差
 (2018-01-23 13:55) 

锡膏用的千住M705-SHF,千住M705-GRN360-K2-V,维特偶WTO-LF3800  三款锡膏都试过,没有差异
离线dandingyidia
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2011-10-02
只看该作者 11楼 发表于: 2018-01-23
焊盘脱落怀疑和拆料时温度不够或者时间不够有关,适当调高温度和加长时间,拆下来的BGA重新拖锡,然后刮锡膏植球,板子也是重新拖锡,抹助焊膏,然后贴正过回流炉,我们这里都是这样做的
离线活着向前
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2016-07-25
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-24
BGA返修产品合格率的高低需要一定的手工经验了
离线ouyangbao
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2007-11-29
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-24
拆下BGA时BGA元件上的焊盘容易脱落,你得这个BGA散热块很大,你得返修温度只有225,估计是热补偿不到位,直接拔下来的时候把焊盘拔掉了
PCB焊盘刷锡膏,好的BGA重新植球后焊上去经测试是虚焊. 植球的时候温度是实测BGA底部的吗?
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只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-25
我也遇到过这种情况,学习中