切换到宽版
  • 20915阅读
  • 29回复

[讨论]双面板焊盘突然出现大量针孔(吹孔) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hai121121
在线等级:4
在线时长:171小时
升级剩余时间:29小时
级别:一般会员
 

金币
158
威望
2
贡献
2
好评
1
注册
2009-10-15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-22
从7月中旬至今,我司生产的部分双面板(所有单面板以及另部分双面板无此现象))出现针孔空洞的不良比例达30%,因问题一直未能解决,各个部门主管以及厂商均到现场分析
1、有铅波峰焊无铅波峰焊均有此针孔现象,不良位置不规则,电加热、继电器、单插片、压敏、座子等均会有出现针孔现象。
波峰焊各个参数方面均做过调整:预热110~140之间,锡炉240~250(无铅260~270),角度5~7,运输速度0.8~1.6,使用的是松香型免洗助焊剂(历来一直使用至今未有此针孔现象)。也试过只用一个凸波焊接,针孔现象更多~
其次,做过在SMT之后的取200pcs到干燥箱以80度烘烤4H的试验,之后过炉时仍有针孔无明显变化。
2、生产的不良双面板,有两个PCB厂商均有涉及,其中一厂家取样品回去分析,说:PCB均有充分烘烤过且库存周期短、孔壁均匀无杂质等等,说PCB材料没有问题,也没有受潮等,应从波峰焊速度、温度、助焊剂方面找原因。
3、助焊剂厂商也取样品做分析,说助焊剂配方一直稳定未做改变,供应生产已有几年,一直质量稳定,而且只有一部分双面板有此吹孔,其余板均正常无异样,经分析也并无问题。
各路高手对此现象,如何认为?










[ 此帖被hai121121在2014-07-23 08:16重新编辑 ]
分享到
离线平淡是真
在线等级:10
在线时长:762小时
升级剩余时间:8小时在线等级:10
在线时长:762小时
升级剩余时间:8小时在线等级:10
在线时长:762小时
升级剩余时间:8小时在线等级:10
在线时长:762小时
升级剩余时间:8小时
级别:中级会员

金币
344
威望
1
贡献
1
好评
1
注册
2010-09-11
只看该作者 沙发  发表于: 2014-07-22
是新产品,还是之前一直在做的产品,可以从以下来排除
1.可以把PCB烘烤,看有没改善,看焊点周围有锡渣,有可能是PCB受潮,焊接时炸锡                                       2.助焊剂受污染,或者水份过多
  3.气体没过滤干净,里面水分过多
离线abdiasliu
级别:新手上路

金币
9
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-12-18
只看该作者 藤椅  发表于: 2014-07-22
看那样子  像PCB受潮导致
离线abdiasliu
级别:新手上路

金币
9
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-12-18
只看该作者 板凳  发表于: 2014-07-22
回 abdiasliu 的帖子
abdiasliu:看那样子  像PCB受潮导致 (2014-07-22 16:01) 

补充下   再看下DIP料PIN是否受到污染
离线hai121121
在线等级:4
在线时长:171小时
升级剩余时间:29小时
级别:一般会员

金币
158
威望
2
贡献
2
好评
1
注册
2009-10-15
只看该作者 报纸  发表于: 2014-07-23
做的是老产品,是从本月中旬才出现的针孔现象。
做过炉前的80度4H的烘烤试验,无效。
助焊剂厂商分析回复说助焊剂未受污染,配方正常。
PCB厂商分析回复说板未受潮,库存周期短,及时作供应。
DIP料是干净的,因为相同的PIN用于其他PCB则无问题。
焊点周围并未存在锡渣之类,已清理过锡炉并调整锡温和流速等,无效。
综上,问题就一直困惑着了!
离线ytjingke
在线等级:1
在线时长:41小时
升级剩余时间:9小时
级别:初级会员

金币
差的不是一枚
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-12-09
只看该作者 地板  发表于: 2014-07-23
不敢乱讲,等楼下解答
离线sonwuben
在线等级:24
在线时长:3349小时
升级剩余时间:151小时在线等级:24
在线时长:3349小时
升级剩余时间:151小时在线等级:24
在线时长:3349小时
升级剩余时间:151小时
级别:黄金会员

金币
21279
威望
31
贡献
26
好评
14
注册
2007-08-09
只看该作者 地下室  发表于: 2014-07-23
回 hai121121 的帖子
hai121121:做的是老产品,是从本月中旬才出现的针孔现象。
做过炉前的80度4H的烘烤试验,无效。
助焊剂厂商分析回复说助焊剂未受污染,配方正常。
PCB厂商分析回复说板未受潮,库存周期短,及时作供应。
DIP料是干净的,因为相同的PIN用于其他PCB则无问题。
....... (2014-07-23 08:21) 

制程无问题的前提下,一个是板,另一个是料了,围绕这二个找问题,个人建议
离线tang5jun
在线等级:1
在线时长:23小时
升级剩余时间:27小时
级别:禁止发言

金币
833
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-03-14
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-23
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线li.yesheng
在线等级:5
在线时长:212小时
升级剩余时间:58小时在线等级:5
在线时长:212小时
升级剩余时间:58小时
级别:一般会员

金币
900
威望
2
贡献
2
好评
3
注册
2007-07-05
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-23
从现象看应该是吹空
这是典型的PCB上下受热不均匀,插件面温度低焊锡先结晶,此事PCB孔内部会产生大的蒸汽将焊接面焊锡吹开,此事你就会发现很多管脚有吹空现象

1.请确认元件管脚和PCB孔是否为紧配合,或在插件时破坏孔的内壁,比如元件需要使用压机才能将管脚插进
2.取PCB光板,在显微镜下看看孔的内壁镀层是否有破坏或分布不均匀
3减少Flux的量,看看喷头的口径比如1.0mm尝试改成0.6mm会好些,喷头的压力也是非常关键的,这是需要根据实际情况调节
4.角度控制在7度,链速可以从1.2m调整到1.4m,注意调整了速度Profile要满足要求,需要重新测试
5.预热温度建议在PCB上表面115度,焊接温度267度,焊接时间2.5-3.0s
尝试看看吧,希望能够帮助你。
离线郑天锦215
在线等级:3
在线时长:91小时
升级剩余时间:49小时在线等级:3
在线时长:91小时
升级剩余时间:49小时在线等级:3
在线时长:91小时
升级剩余时间:49小时
级别:初级会员

金币
335
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-05-07
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-24
非常想知道真相!
离线hdw870102
级别:初级会员

金币
7
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-05-17
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-25
助焊剂喷雾气压加大,流量减少。3个预热区的升温斜率调到一个水平。另外可以检查下焊锡成分,是否有某些微量元素偏高
离线2008天
在线等级:11
在线时长:777小时
升级剩余时间:123小时在线等级:11
在线时长:777小时
升级剩余时间:123小时在线等级:11
在线时长:777小时
升级剩余时间:123小时在线等级:11
在线时长:777小时
升级剩余时间:123小时在线等级:11
在线时长:777小时
升级剩余时间:123小时
级别:核心会员

金币
12620
威望
15
贡献
5
好评
3
注册
2008-08-05
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-25
车间的温湿度要控制一下,同时看一下喷雾时你的空压气是不是干燥系统出问题了,造成喷雾气压里面带水汽了。
离线hai121121
在线等级:4
在线时长:171小时
升级剩余时间:29小时
级别:一般会员

金币
158
威望
2
贡献
2
好评
1
注册
2009-10-15
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-26
回 2008天 的帖子
2008天:车间的温湿度要控制一下,同时看一下喷雾时你的空压气是不是干燥系统出问题了,造成喷雾气压里面带水汽了。 (2014-07-25 16:45) 

8楼的问题,我已试过多种,效果不明显
11楼说的和我目前想的相符,有可能是空压机的干燥系统不好,气压管道夹带水汽油污类,混入喷嘴导致焊盘孔附带水分。
但至于所有单面板和另一部分双面板却没有针孔现象,这是我困惑的地方。
目前跟踪调查中
离线a6608375
在线等级:1
在线时长:43小时
升级剩余时间:7小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-04-07
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-28
此种情况我们也出现过(PCB槽孔比较多),但是只存在于一个供应商的PCB之中.属于PCB异常,在PCB制作过程中增加烤板试下是否可以解决


      1.过波峰焊时参数设置不正确
    2.板材受潮造成上锡时有水气造成锡孔
    3.槽孔偏大造成锡孔
    4.孔铜厚不够造成锡孔
    5.钻孔粗糙度偏大造成锡孔
离线郑天锦215
在线等级:3
在线时长:91小时
升级剩余时间:49小时在线等级:3
在线时长:91小时
升级剩余时间:49小时在线等级:3
在线时长:91小时
升级剩余时间:49小时
级别:初级会员

金币
335
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-05-07
只看该作者 14楼 发表于: 2014-08-04
可以换个批次试试哦