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恩...若是附件部分会误导到大家,小弟在此先说声抱歉. 不过... 小弟在一开始的部份有提了一下.. 这个案例结论较倾向是锡球表面污染导致锡球与锡膏熔融后之不焊接, 及最后.. 枕头效应的发生.零件,PCB设计,制程..均有可能产生此问题. 所以不建议预设立场,着重在分析才不会一杆子打死一票人.^_^
诚如JOHN大大说的... 1.增加锡膏. 2.改活性较强的锡膏. 3.预热温度缩短,保证活性存在. 5.氮气. 4.元件的污染问题.(这各部分属于问题的来源,就先不看) 除了3.其他部分为一般SMT常见的也是SMT一般会使用的减少空焊及增加REFLOW下的焊接能力的处理方式. 1.2.3.5.的作法是以改变REFLOW环境(氮气)或加强助焊剂的效用(增加锡膏,改活性较强的锡膏) 来对于BGA,PCB PAD及锡膏回焊过程中的.1.去除氧化物及污染.2.减少回焊过程中的氧化物生成. 而这些做法对于改善焊接是很有效果. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 最后..小弟在补充说明一下我在4F的那个案例 该案例是在SMT量产时发现的现象. 现象描述:此BGA为大SIZE 400 ball的BGA,SMT生产期间测试发现BGA空焊发生率约10%.
问题处里流程: 再做过1.贴片确认.2.改炉温.3.增加过炉治具.4.开氮气...能想像到的处里后. 空焊问题有改善但却无法完全排除.不良率降至约4-5%. 而后,我们送检验单位做了3D X-RAY扫瞄,红墨水试验及X-section切片发现.所有空焊的情况均为双球 且,空焊的BALL为不稳定任意点均有发生. 最终..我们请零件供应商一起做专案改善,在该批BGA全部送回去清洗一次. 然后做小批量(约1000套)的试产,发现BGA空焊发生率降到0%. 最后..在与零件厂商我们达到了一个结论,就是该批BGA..."锡球表面污染"
以上... |