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波峰焊接技术
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过完波峰焊后,助焊剂残留太多
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snake108
2008-09-12 16:31
扳子过炉后,残留的助焊剂太多,优点像龟裂纹,参数调了没有用,助焊剂也不能换,现在每片板子都做清洁,刷完清洁剂,不立刻擦干,板子又白花花的一片.怀疑是喷雾不好,有什么改善方法吗?清洗的话,可一用超声波洗吗?板子反面没有料
水中人2004
2008-09-12 16:36
直接晕倒,看FLUX残留,发张元件面的图干什么??
传焊接面的图,才能看到你的残留,OK
cchhenao
2008-09-13 02:04
这个明显是不匹配的一个典型案例,我帮你解决吧,发个邮件到我
cchhenao@126.com
topshine-ele
2008-09-13 08:02
呵呵,真晕倒,楼主重新发吧
dongxian12
2008-09-13 21:39
换张图片啊,要锡面的啊
零件面看不到啊
heartsea229
2008-09-15 21:59
不要这样的图片,没有用,要看焊点面的
sztuorui
2008-09-16 20:10
哈哈哈,路过.楼猪很有意思.
2楼很厉害,一下就看出来问题所在了..........
邓杰杰
2008-09-18 09:37
我认为可能的原因有:
1.助焊剂品质问题
2.助焊剂喷涂量太大
3.预热温度不够
4.链速太快
wgx
2008-09-18 12:44
把温度加高,链速度调快,把喷雾调小
snake108
2008-09-18 13:59
温度已经比较高了,预热达到125-130,炉子270.焊料和助焊剂都ALPHA,SAC205和EF8000.正面的照片是想问能不能用超声波洗.
pensl
2008-09-18 15:08
#7楼说:
我认为可能的原因有:
1.助焊剂品质问题
2.助焊剂喷涂量太大
3.预热温度不够
4.链速太快
同意你的观点!
午夜狂欢
2008-09-25 16:27
同意楼上的说法 呵呵
文—佑
2008-09-25 20:31
我也遇到过!现在也没解决 但好象提高预热温度没什么作用啊!
jackerxia
2008-09-25 21:50
助焊剂本身的固含量可能有些偏高,另外高沸点物质比较多,不但是残留问题好象还有些不易干燥的油渍.按照相关标准,焊后的干燥度也是需要考评的一个方面
文—佑
2008-09-25 22:04
我们以前用的时候也好啊!没有这种情况啊!如果的助焊剂的问题的话!
apolloseiko
2008-09-26 11:07
可能是锡料供应商的质量问题
提高温度加长时间看看~最好让flux在焊接过程中挥发
三月烟灰缸
2008-09-26 12:42
ALPHA助焊剂EF8000的预热温度要求是80--110C下表面102--132C
推荐预热温度曲线使用直线式升温至上表面需要到达的温度;
上表面温度最大升温斜率:最大2C/S
传送带速度:单波峰1.5--2M/分钟,双波峰1.8--2.2M/分钟;
接触时间:1.5--4秒.
通过图片我觉得是预热时间不够,或者温度没有达到要求!
如果方便的话,是否可以告诉我你们公司名字,我可以安排ALPHA的工程师有针对性的帮你们解决问题!
三月烟灰缸
2008-09-26 12:43
QUOTE:
原帖由13楼楼主
jackerxia
于2008-09-25 21:50发表
助焊剂本身的固含量可能有些偏高,另外高沸点物质比较多,不但是残留问题好象还有些不易干燥的油渍.按照相关标准,焊后的干燥度也是需要考评的一个方面
ALPHA EF800是属于低固体含量的助焊剂,固体含量为6.0
yuanjiawei
2008-09-26 13:29
就是助焊剂问题,我遇到过。换个好点的牌子效果会好的多。。。洗板子太累了
johnson_chen
2008-09-28 22:14
我们这边也出现过这种类似情况(汽车电子)搞了很长时间,客户还是不认可,最后还是回归到助焊剂的固体含量上了,需要降低助焊剂的固估含量,不过不同助焊剂这个不一样,要做DOE综合调试一下。
shengqiao
2008-09-29 13:57
更换一种免洗助焊剂,这个跟助焊剂有关系的吧。
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