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发表于: 2006-10-14
如附件图片所示引脚短路,良率仅有92%,主要原因是载具与引脚的距离太近,但是没有办法把载具改善,因为必须把SMT零件和连接器的螺丝遮住,尝试过多种方法匀无明显改善,故向各位寻求良方妙策。
设备:Japen电热,两波峰距离大于120mm,平稳波为前后流动型,平稳波喷槽稍有变形,每次周保养都得把喷槽升高方可拆下来,故每次保养完都要重新调喷槽水平。
物料:Alpha63/37锡棒,Alpha RF-800助焊剂
参数:预热区一:265摄氏度,预热区二:255摄氏度,锡槽:243摄氏度,
实际预热温度在88-120度之间为33秒左右
链速:1.14m/miu, 仰角:6度
浸锡时间为2-6秒
用高温玻璃把平稳波调平,
扰流波距离链爪5-7mm,平稳波距离链爪4-7mm,
用传真纸测量flux喷量,保证全部喷到引脚且不会过大,
为了防少锡双波同时打开
尝试过以下调试:
1.只开平稳波
2.锡槽高度 锡波高度
3.过板方向正放反放
4.松香量大小
5.链速:0.9-1.3
6.仰角:5-7度
7.预热88-120度之间时间:25-38秒
8.设备的对地水平,锡槽的对地水平,轨道的对地水平,平稳波喷槽与轨道的相对水平
9.曾在载具上加挡条挡在引脚间,但是会少锡并且易断(因为挡条太小)
10.物理除铜
以上调整匀无明显改善,
因为在Japen和美国都有在生产此产品,日和美的良率达98%,只有中国良率低为92%,所以客户不同意我提出的更改PCB设计的要求,据闻日方是通过加大平稳波流速来解决此问题的(具体方法尚未查清),但是本公司的设备没有此功能。
生产同样的产品,品质比外国的差,本人心有不愤,故恳请各位同仁出谋划策,小生不胜感激!
描述: 连锡位置图
图片: Bridge.jpg
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沙发
发表于: 2006-10-14
主要还是焊点在分断时...多余焊料不能正常返回锡面...突然的中断引起剩余焊料桥接...加个类似图示的导流槽会有效的(要看TOP面的器件位置且尽量的加深加宽)...。
图片: 未命名.jpg
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藤椅
发表于: 2006-10-14
非常感谢刘兄的指点,但是很可惜,欲开导流槽的地方刚好有两个较高的螺丝,必须盖住,如再削薄就要穿孔了,故无法开导流槽,请再帮忙想想办法,谢谢!
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板凳
发表于: 2006-10-14
不知道你们电热计器的是哪一款型号的...如果设备与日方的相同...加大平稳波流速来解决此问题就是将波形突起(减小波峰开口...相对PCB速度慢一些)...这样波面的垂直分力会因流速加大而大一些...有利垂直分断焊点(熔融焊料被拉距离短一些)...。
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发表于: 2006-10-14
刘兄说得有道理,明天我就试一下。
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地板
发表于: 2006-10-14
要注意PCB速度的配合...因为焊料流从右边上下进入...左边的左下断开...分断焊点时会有向下的侧向力干扰...,多多注意锡面那里的实际情况...那6个百分点点应该能上来的...,那些个径项元件是RH插入的吗...。
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地下室
发表于: 2006-10-15
我已将后面的流锡挡片放低了,锡波方向更偏向垂直,水平方向减少了,轨道速度放慢至1.04m/min以保证浸锡时间,但是今天没生产,看不到结果;
可能是称呼的习惯不同,请问刘兄所说的径项元件是图上所示易短路的零件吗?那是一个八引脚的Connecter,手工插入然后用电批打两个螺丝(螺丝位置就在你画导流槽的地方),其它的插件电阻为AI机自动插件机插入,有异常吗?还有RH插入是指哪一种插入呢?
[ 此贴被hzjlovelf在2006-10-15 11:47重新编辑 ]
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7楼
发表于: 2006-10-15
不好意思把径向打成径项了...RH(松下的)是插直立元件(电容、三极管等)的AI...也就是图中上下弯脚的元件...,因为看到的PCB是穿孔喷锡的...RH有引导针辅助元件引脚入孔...不容易损伤孔的内壁金属层...那用于AI的孔径大概有1.2MM吧...,呵呵。
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8楼
发表于: 2006-10-15
请问增加焊点导锡槽是什么意思?
能具体一点吗?
谢谢!
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hzjlovelf
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9楼
发表于: 2006-10-17
效果不好呀,因为把挡板放低后平稳波抖动得很厉害,后来把挡板调到最高让波形稍平稳才有一点改善。今天查完所有的部门才发现还有一台跟我目前用的是一模一样的,波形也是抖动得很厉害,也许是太旧了(7年),准备请设备组的维修,如果还是搞不定可能就要找供应商换锡槽了。
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panda-liu
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10楼
发表于: 2006-10-17
电热计器波形调整主要靠峰口内的扇型板来达到的(旋转开合)...后档板只是辅助...,不是吗...?
http://www.sensbey.co.jp/product/index.htm
[ 此贴被panda-liu在2006-10-17 01:38重新编辑 ]
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发表于: 2006-10-17
這個問題也是"陰影效應"的一種, 焊點前後都有一做"山"
(黑色的的部分), 造成銲點"相對"凹陷",銲錫波不容易進入
焊錫更因"無路可出"而停留, 目前已知其中一邊有長螺絲
所以用黑色部分罩住, 不知另外一邊是否也有相同狀況
如果沒有, 而有機會把黑色部分從直角削成30-45度,
(在不造成遮蔽零件外露的情況下盡量減小角度), 然後
選擇pcb過爐方向, 讓削過的黑色遮蔽相對於在焊點後方
過錫爐, 如果2邊黑色遮蔽內都有長螺絲, 而無法削出角度
可能就要考慮把pcb轉90度過爐
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发表于: 2006-10-17
刘兄,我这型号炉子可能是太旧了,峰口内没有扇型板,打算明天保养时把平稳波的喷嘴槽向上移2.5mm,应该可以减少波的抖动吧。发现你对波峰焊很熟啊,看来我也要深入研究一下才行,以前总觉得那是设备组的事,惭愧!
[ 此贴被hzjlovelf在2006-10-18 00:09重新编辑 ]
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很感谢曹兄的意见,很幸运得到曹兄和刘兄两员大将的帮助。但是很遗憾,“另外一邊”有SMT零件,所以也必盖住,转90度过板在两个月前就试过了,连锡更多,因为引脚有拖锡焊盘,过几天用绿油把拖锡焊盘覆盖后转90度再试一下(这个星期有新产品导入没时间了)
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