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[求助]焊点成这样,锡炉能调好吗? [复制链接]

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离线yuxiaofei81
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2006-04-22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-11-20
我们是生产开关电源的,今天有一MODEL过炉后的散热片(铝)引脚成图示状态:---吃锡不良,锡量聚集在引脚的一侧,调试各锡炉参数,均未奏效,不知各位是否有遇到过此类问题,有何良策?我的参数为:
锡温:258
预热:105
轨道爬升角度:5度
吃锡时间:双波峰(0.7S+2.7S)
焊料:SN100C(Sn+0.7Cu+Ni)
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离线yuxiaofei81
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2006-04-22
只看该作者 沙发  发表于: 2006-11-20
哦,对了,以前此MODEL有铅的过炉生产根本没出现过这种状况!
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2004-10-15
只看该作者 藤椅  发表于: 2006-11-21
应该是原材料的问题,散热器的散热性能太好了,焊点在离开波峰的时候热量被散热器散的差不多了,焊点就形成LZ的那种了,找散热器供应商,确认他的材料
离线wanghb74
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只看该作者 板凳  发表于: 2006-11-22
预热:105 是设定温度吗? PCB 过波峰前表面温度应为100~120度 .还有FLUX 量 ,C/V SPEED 确认.
离线brave
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2004-12-05
只看该作者 报纸  发表于: 2006-11-22
確認LZ的第一個紅圈子!
有兩個焊點,而第一個是少錫,第二個錫飽滿,根據你的錫流方向,多錫pin剛好是在後面,因此從錫流方向這是一種很正常的現象!
後一點形成一種偷錫點,將其前方的錫引到後端,這種問題可以減慢脫錫速度進行改善;其二可能pin也存在一些材料問題,不過材料問題較小,制程可以克服改善!
离线星点
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只看该作者 地板  发表于: 2006-11-22
可先调转90度试一下,也许有效果,在不行可能是你来料PIN脚有问题
离线zkcheng
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差的不是一枚
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2006-11-21
只看该作者 地下室  发表于: 2006-11-22
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线cyzhu
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2005-05-14
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-22
楼主你的设备能调整焊接角度吗
将你的焊接角都调的大一些
(小角度会使焊锡流回锡槽的机会增加)
另,
在不影响你其他品质的情况下
降低你的焊接时间
(焊接时间越短,焊锡留在PCB上的机会越大)
离线yuxiaofei81
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2006-04-22
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-23
3楼的:105是实际温度,设定温度为340,flux量大小有调试过,不多大变化,速度为1.25m/min
楼上的:设备解可能调,只是角度再调大的话将如上面一点,吃锡更薄,
离线xtljj
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2006-08-07
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-23
你这个是批量不行,还是个别板卡不行呀!兄弟
下面有几个建议你看看行不行。
1.对散热器进行可焊性实验,看是否为来料问题;
2.减慢链条速度,链速为0.9m/min ~1m/min ;
离线sz_jeff
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2005-06-27
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-25
回流有没有看过, 锡波水平吗, FLUX喷的均匀吗, 来料有没有变化.
离线netbbs
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2006-09-02
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-25
不用分析了,焊盘设计成那个样子,真不知道你们的RD在干什么?
离线pjunl
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只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-26
铝质引脚上锡肯定是不良的,就是上锡了也是假焊。这是本身材料所限制。不信你直接沾助焊剂、预热后浸在锡炉里看下用无润湿?
离线tulihua
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2006-11-08
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-27
焊盤設計上有點問題,當然會直接導致錫的浸潤方向有問題
离线victor.sheng
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2006-01-18
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-27
从图上看应该是焊盘设计的问题,常说的一种‘盗锡"现象,如果焊盘此种设计是针对功能考虑的话,可以采用过炉载板治具成水平45度角或90度角试过炉,基本上是可以提升良率.