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[求助]過爐後元件浮高,請行家分析何因 [复制链接]

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离线yangshiwen
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2005-08-08
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-06
[attachment=57340]   [attachment=57341]   [attachment=57342] 本廠在生產此機種(如圖)時,發生批量元件浮高現象,從發生到現在進行了如下之動作:
1.此元件印刷偏移控制在1/4內
[超過此標准在x-ray觀察到過爐後無法充滿整個pad]
2.貼裝押入量增加,爐前檢查無浮高再過爐
[人工檢查有浮高現象則手工將元件壓平]
3.此板第二次過爐時元件浮高明顯,故將回焊區下溫區降溫(爐子為升貿10溫區氮氣爐)
原:170-185-215-195-190-190-195-240-250-230
      170-185-215-195-190-190-195-240-250-230
      0.75m/min

  新:170-185-215-195-190-190-195-240-250-230
      170-185-215-195-190-190-195-235-240-230
      0.75m/min
    [新爐溫過爐後稍有好轉,但狀況依然存在]
4.來料直接由COB轉來進行生產,暫放防潮箱儲存,l因以上方法不能將問題解決故將材料烘烤,
四小時以後再做試驗,烘烤之後的狀況還是如此

5.再考慮板子補強筋的原因將此元件背面貼高溫膠帶補強,過爐雖有改善但不良仍然很高

不知還有什麼其它之原因,請高手幫忙分析,在此多謝!
[ 此贴被yangshiwen在2007-11-06 18:08重新编辑 ]
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离线yangshiwen
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2005-08-08
只看该作者 沙发  发表于: 2007-11-06
..........................................................  
            哪位高人分析一下啊
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2007-10-10
只看该作者 藤椅  发表于: 2007-11-06
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
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panda-liu 威望 -5 - 2007-11-06
离线panda-liu
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2003-05-16
只看该作者 板凳  发表于: 2007-11-06
PCB是个纸基板...?下面有个合成石会对上下面均温有影响的(为什么没有利用合成石和PCB的孔将板在Z方向限位)...,说的是那个COB器件浮高吗...?

楼上的请删除风马牛不相及的内容...,否则BAN了你...!
 
离线star-hqh
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2004-05-21
只看该作者 报纸  发表于: 2007-11-06
请楼主图片的详细点
最好是标明
浮高位
谢谢
离线smtzhiqiang
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2006-12-31
只看该作者 地板  发表于: 2007-11-06
问一下浮高的元器件是在第一面过炉时产生的还是第二面.如果是在第一面的话可以考虑在元器件上面压一个螺母.

或者增加锡膏厚度. 如果是第二面的话,建议检查以下物料的共面性和耐热性.
离线yangshiwen
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2005-08-08
只看该作者 地下室  发表于: 2007-11-06
多謝各位:
今天不能上傳圖片了哦,此機種主要不良集中在圖片元件上部那排pad,空焊嚴重,元件之pad有未沾錫現象,但過爐時已全數檢查貼裝狀況且人工壓平,第一次過爐浮高不太明顯,生產第二面時此元件浮高,x-ray檢查發現錫接觸面積較少或未接觸,今天已試了多種方法,還是無法徹底解決此現象,真是郁悶啊,望行家指點迷津,在此多謝了.
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2005-06-20
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-07
原帖由6楼楼主 yangshiwen 于2007-11-06 22:29发表
多謝各位:
今天不能上傳圖片了哦,此機種主要不良集中在圖片元件上部那排pad,空焊嚴重,元件之pad有未沾錫現象,但過爐時已全數檢查貼裝狀況且人工壓平,第一次過爐浮高不太明顯,生產第二面時此元件浮高,x-ray檢查發現錫接觸面積較少或未接觸,今天已試了多種方法,還是無法徹底解決此現象,真是郁悶啊,望行家指點迷津,在此多謝了.


從你的描述看來
FPC在做第二面生產的時候產生了較大的變形,導致空焊的產生
從你的profile來看前三區的溫度設定
應該是為了治具給的熱補償
profile的圖形應該是馬蹄型吧(臆測)
建議你把profile改成爬山型
讓整個的升溫斜率很平均的上去
若是這樣還是沒辦法克服的話
可能就要導入治具改善了
离线yangshiwen
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2005-08-08
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-07
今天總算有些結果,雖不能百分之百的改善,但良率已是大大地提高了,最後主要是將錫厚從0.12mm增加到0.15mm就明顯有效了,只是弄不明白上次生產與這次生產如此懸殊,一樣的設備,一樣的參數,一樣的人員,一樣的手法,一樣的環境,一樣的材料,做出來的結果卻差異如此之大......
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2005-12-14
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-07
呵呵做LCM的公司 不错啊