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[求助]关于炉后元件桥接(固定) [复制链接]

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离线laywang
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2006-12-25
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-08
各位:
近期我司接单中发现PCB板元件固定桥接;比较头大啊.之前设计夹具时发先这样的设计应该不会有问题.
(怕会有桥接所以添加了拖锡片还是桥接)炉后touch比较困难,这样量产的话咋行?
寻找各位在公司中有无接笔记本类复杂的产品?网口端固定桥接问题.可否分享下?
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2006-12-25
只看该作者 沙发  发表于: 2008-12-08
还请有这方面的专家多提下宝贵意见;
profile测试/喷雾雾化测试/以及换成含松香的flux偶都试了.晕死偶了!
离线功夫鱼
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2005-07-17
只看该作者 藤椅  发表于: 2008-12-08
两点建议:1、改变过锡方向,旋转90度;2、增加偷锡pad。
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2006-10-20
只看该作者 板凳  发表于: 2008-12-08
我们一直在做有USB/VGA的板都没有出现你这个问题啊1你在保持很好的吃锡状态下,调整一 下角度看看
离线laywang
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2006-12-25
只看该作者 报纸  发表于: 2008-12-08
回复2楼 功夫鱼 的帖子
基本的方案早试过了;别说90度的四边的方向我都试了.
我想听听特殊的方案~!可行性方案.
离线laywang
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2006-12-25
只看该作者 地板  发表于: 2008-12-08
回复3楼 我不是菜鸟 的帖子
我们这个是计算机(类似笔记本);其中网口部分引脚焊盘有少些接地焊盘.
轨道角度也试了;没有实际性改善.
离线tbird
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2007-05-19
只看该作者 地下室  发表于: 2008-12-08
你的板子肯定是靠近链条,助焊剂没有喷好!要么加点板边!
如果研发不同意加板边,你们可以使用波峰焊夹具过炉子!
另外你可以在几个脚之间增加白漆丝印,减少焊盘之间连锡!
离线wjs8848
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2007-07-14
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-10
原帖由0楼楼主 laywang 于2008-12-08 11:22发表
各位:
近期我司接单中发现PCB板元件固定桥接;比较头大啊.之前设计夹具时发先这样的设计应该不会有问题.
(怕会有桥接所以添加了拖锡片还是桥接)炉后touch比较困难,这样量产的话咋行?
寻找各位在公司中有无接笔记本类复杂的产品?网口端固定桥接问题.可否分享下?

正确的过板方向。
检查孔径配合是否合适,双面多层板金属化孔可减少焊盘环宽,扩大相邻焊盘间距。可能的话焊盘间加阻焊油隔离。
离线277043511
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2006-12-30
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-10
1. 调大分离角.
2. 可以的话将PIN脚预剪短点
离线aa185
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2008-11-25
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-11
我有点想法,不太成熟。看样子是三角形连锡的话,有可能是波峰内部有横流,可能内部隔离网或者喷嘴有部分堵塞,波峰上面看着是平整的,其实下面是有横着流动的锡造成。如果其他办法试过不行,不仿试试!
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2008-12-09
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-11
查看是否为助焊剂的问题,若非则建议在流向方向pad后刮掉一块绿漆(相当于窃锡pad)做实验,看是否能解决问?实验后再说。
离线tpvalex
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2008-12-09
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-11
连锡无非为:建议考察这几个方面后,再寻找解决方案:
1.Pad太近,其间绿油不足导致短路----加白漆、增加窃锡pad
2.板太薄,零件脚太长。-----改板厚or零件脚长
3.助焊剂未喷好。-----调节助焊剂喷嘴
离线abslearn
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2007-05-18
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-11
原帖由11楼楼主 tpvalex 于2008-12-11 17:39发表
连锡无非为:建议考察这几个方面后,再寻找解决方案:
1.Pad太近,其间绿油不足导致短路----加白漆、增加窃锡pad
2.板太薄,零件脚太长。-----改板厚or零件脚长
3.助焊剂未喷好。-----调节助焊剂喷嘴

楼主的方法不错,有同感~~~~
离线guolongping
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2008-12-06
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-11
出现这种情况的可能性有很多:
1、铜超标;原由PCB的可焊性差,PCB上的铜皮劣,时间长锡的的铜超标。造成锡表面的表面张力过大,锡球直径直一大自然就连锡桥接。
2、机器角度偏小,传速过快
3、助焊剂的活性太差,湿润性差,比如用酒精代替异丙醇等。
以上情况都会造成锡表面的表面张力过大,锡球直径直一大自然就连锡桥接。
看了你的图片,助焊剂的问题可能性比较大的。
QQ 591814676 邮件 sunnylpguo@yahoo.com.cn
希望能帮上你!
离线110118tian
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2005-11-23
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-12
个人觉得,可以从一下几点考虑
1. 采用45度角度过炉
2. 此板WAVE SOLDER时应该是加了载具吧,所以一定会开2个波,由于载具的厚度存在,所以,请适当将平流波的高度增加
3. 另外,请问你的载具开孔是如何开的,开法是否会存在问题.