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发表于: 2004-11-01
在过波峰焊后,发现板子部分焊点之间有锡渣相连,现正在查找原因。
详细情况:
1.锡渣两小时清一次
2.治具一天清洗一次
3.无铅制程
4.千住M705、M708锡条
5.优诺N3800助焊剂、T785稀释剂
望各位高手提供锡渣改善方案。
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水中人2004
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沙发
发表于: 2004-11-01
1,锡渣每一小时清理一次
2,液面与炉子的保持1.5CM左右的距离(不开波峰时)
3,两波峰之间的距离保持最大,这样就可以防止锡液对流,使锡渣反流上波峰
4,可以考虑使用氮气的炉子或使用还原剂
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藤椅
发表于: 2004-11-01
我们也用千住M705,M708的锡条,我个人感觉锡渣有点多,不知你们一天(24小时)产生多少锡渣啊?
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板凳
发表于: 2004-11-01
你的情况我们也发生过,我就用上面的办法给解决了!见后请回我上面的问题!OK?
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lyt12699
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发表于: 2004-11-01
2楼说的第3条很不错,两个波峰距离太近很可能发生锡渣流动困难,很可能导致锡渣附着在PCB板上
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zhanggf
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地板
发表于: 2004-11-01
2楼说的第3条我也遇到过,我认为1楼的问题可能是这个原因!但我认为良策不是加大两波之间的间距。而是把两波之间有一挡板向下调整,使其落差变大后即可解决类似问题!
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水中人2004
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发表于: 2004-11-01
六楼说的有道理!我认同
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7楼
发表于: 2004-11-01
千住M705,M708的锡条,我也感觉锡渣有点多。一天(24小时)产生多少锡渣,我没有统计过,我公司一般炉子一天只开12个小时左右,有空我会去统计一下锡渣量。
不知2楼的公司是否使用氮气的炉子?是否使用还原剂?还原剂是什么牌子和型号的?助焊剂呢?
水中人2004 也是苏州的,不知是哪家公司的啊,请告之。
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8楼
发表于: 2004-11-02
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
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9楼
发表于: 2004-11-03
我们不使用氮气炉子,也不使用任何还原剂,用的助焊剂是日本减摩的!我公司是一家小公司,说了你也不知道啊!
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水中人2004
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10楼
发表于: 2004-11-03
最近我们炉子产生的锡渣越来越多(24小时产生大约15公斤锡渣,以前决不超过10公斤)!加入的锡条也就越来越多,造成生产成本的提高,细算一下这是一笔很高的浪费啊!今天刚拿了锡去化验,要过几天才知道结果,现在真不知道怎么办啊!不知各位大侠有什么高招指点一二
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11楼
发表于: 2004-11-03
加点防氧化剂试试,锡条质量也有问题
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smt-4444
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12楼
发表于: 2004-11-03
再测下温度,看是否超过255度,一般不要超过250度,否则氧化变快。
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水中人2004
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13楼
发表于: 2004-11-03
我们是无铅制程,用的是千住的M705,M708的锡条,炉温控制在253度,以前也是一样,用防氧化剂会对焊接有影响,客户不允许使用,还有什么别的办法?
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yxmyfk
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14楼
发表于: 2004-11-03
说吧是什么公司,我有可能知道的,如果不知道,说了不就知道了。
你把锡拿去做化验,等结果出来后能否告诉我啊,先谢了。不知道做的是什么化验?
氮气、还原剂、防氧化剂我们也都没有用,用的可能性不高,只能从其他方面考虑改善。
水中人2004你们公司锡渣现在是每一小时清理一次吗?
最近我们也在改善中,等结果出来后,一定会告诉你。
锡渣问题真是头痛,各位大侠帮帮忙啊。
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