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SMT炉后目检漏检挺多,请教大家从哪些方面进行改善 [复制链接]

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离线流浪深圳
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2006-11-14
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-25
本帖被 dupeishen 从 企业管理专栏 移动到本区(2010-01-29)
最近我们车间炉后目检每天都会有小部分不良没有检到(如假焊,少件,连锡等),流入到了下工序,经常造成后工序投诉。真的很烦恼,不知大家有什么好的改善对策,一直对目检QC有进行过绩效考核,但不是很理想,我想请大家帮忙想下,能从哪些方面可以降低后工序所反馈过来的不良,现在已采取的手法有:对炉前增加目检,减少部分因人为问题而造成的不良,增加QC用罩板,以减少少件多件问题。增加抽检岗位,对炉后目检的合格的产品进行部门内部抽检。采用了以上改善后,情况虽然有所好转,但还是有不良因漏检而流出。我想,肯定有很多朋友也有这方面的烦恼吧,大家共同讨论下,看有什么好的改善对策没有,共同分享
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离线zhujh
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2006-07-27
只看该作者 沙发  发表于: 2010-01-25
我们也是有这种情况,只针对目检不要谈什么AOI.大家有什么好方法期待中..
离线pinocchiox
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2008-08-30
只看该作者 藤椅  发表于: 2010-01-25
检验不是增值动作,因不良较高而增加检验岗位以精益生产观念属于浪费,稳定优异的贴片质量才应是
奋斗的目标。不过以之前的经历,少件可用罩板增强检验效果。其它不良则可统计不良元件分布,在
零件位置图重点标示进行检查。再有就是检验员视觉疲劳的轮调以及培训。
离线xysmt
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2009-07-10
只看该作者 板凳  发表于: 2010-01-26
光靠目检不是个好办法,总会有漏的,要从前工序着手---印刷效果--贴片效果--回流效果等等..还有就是目检人员的检测技能水平培训..
离线as4859623
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2008-08-08
只看该作者 报纸  发表于: 2010-01-28
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线zenfenbing
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2007-05-10
只看该作者 地板  发表于: 2010-01-29
引用楼主流浪深圳于2010-01-25 12:30发表的 SMT炉后目检漏检挺多,请教大家从哪些方面进行改善 :
最近我们车间炉后目检每天都会有小部分不良没有检到(如假焊,少件,连锡等),流入到了下工序,经常造成后工序投诉。真的很烦恼,不知大家有什么好的改善对策,一直对目检QC有进行过绩效考核,但不是很理想,我想请大家帮忙想下,能从哪些方面可以降低后工序所反馈过来的不良,现在已采取的手法有:对炉前增加目检,减少部分因人为问题而造成的不良,增加QC用罩板,以减少少件多件问题。增加抽检岗位,对炉后目检的合格的产品进行部门内部抽检。采用了以上改善后,情况虽然有所好转,但还是有不良因漏检而流出。我想,肯定有很多朋友也有这方面的烦恼吧,大家共同讨论下,看有什么好的改善对策没有,共同分享

品质是生产出来不完成是检出来的,如果你前方生产存在很大的问题,无论你如何检验都存在漏检情况!
(1):目检后在每块PCBA上面记上检查员的的记号。
(2):根据炉后检查报表不良情况,使用4M1E的手段分析不良情况存在问题,在前方切底解决降低不良率。
离线小军
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2005-04-27
只看该作者 地下室  发表于: 2010-01-29
   个人认为要从前工序着手,着重检查印刷,贴装,回流!  
其次可以考虑更换锡膏
离线510216
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2009-04-11
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
质量不是靠后工序的检验来做出来,而是从头开始,存在的问题必须去解决、改善,如果做出来的不良品少,相对漏检的就会少下来,当然确实机器、印刷只能做那个样子,也可以在炉前加一道工序,先板子上的缺件、多件、移位处理一下,改善回流过来的质量,再有就是适当的量,比方你让他8小时要检10万点,当然有点困难,但你让他检1万点,相信他能做到很好,再有就是奖、罚,人都一样,没得机制、压力,那是没得动力的!
[ 此帖被510216在2010-01-29 15:23重新编辑 ]
离线流浪深圳
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2006-11-14
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-29
质量是生产出来的,而不是检出来的,我们这儿目前一天炉后出现在不良在十个左右,如果做得好的话可能也就一两个,甚至更少。但就是有不良的流到客户哪儿,经常造成投诉,很 是烦恼,请大家支招,有什么好的方法堵绝不良不要流到客户哪儿,当然,我们暂时没有购买AOI的预算
离线wyptom
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2009-05-10
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-29
即使有AOI也会有同样的问题,我们公司每条线都有,仍有此问题,AOI不是万能的,还有盲点
离线mflai163
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2007-01-17
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-30
如果没有AOI,必须结合ICT/功能测试覆盖率来调整目检比例,每个作业员都无法在极短时间内目视检查到PCBA板上所有的物料,特别是服务器,PC机主板(大板)。
1. 做目检套板,剔除掉ICT/功能测试能测到的元件 (一般ICT测试覆盖率都能达到50%),套板这些元件位置不开孔或开孔后目检时盖住,只检没有测试到的元件
2, 套板上必须标示出极性元件的极性位置(红/白点)
3. 人员GRR认证也是非常必要的,多获取产线不良并实地培训效果比只使用IPC610D的教材好
4. 设备的周保养,个人认为非常重要
5. 物料包装状态上线前检查(褶皱容易造成漏件等不良)

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