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紧急求助:排插针角助焊剂残留清洗不掉是何原因?
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紧急求助:排插针角助焊剂残留清洗不掉是何原因?
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住在澧水边
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楼主
发表于: 2010-05-06
各位同仁:
大家好!现在我司有个客户产品出现清洗问题如下:
此客户是焊接加工厂,由于有款产品有设计缺陷,他们为追求焊接效果,混用一款高活性的免洗助焊剂(微松香型),上个月应用在一款DVD机芯板上时,元器件面上的排插针角出现助焊剂残留(分析为手浸焊接时浸粘到的),表现为白色雾状,不均匀覆盖在针角(铁质)表面,严重影响排插电导通率,现成品商要求他们返修清洗残留,目前用了洗板水、三氯乙烯、丙酮、甲醇、酒精、异丙醇、白电油这几种清洗均无法清洗掉残留(用过
超声波
清洗,手工刷洗都不行),估计残留已经与针角镀层产生反应生成氧化物,造成清洗困难,现在求救各位朋友,如果有这方面经验的请不吝指教!谢谢大家!!!在线急等!(这批问题产品有10万套,如果报废的话~~~~~!希望有办法解决!)
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jock_chen
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沙发
发表于: 2010-05-06
能不能提供一下,这个排针在PCB板上的位置, 最好能有不良照片.
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住在澧水边
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藤椅
发表于: 2010-05-06
回 1楼(jock_chen) 的帖子
谢谢这位朋友!
不好意思!图片我不知道怎么上传(也没有相机)!板比较小,就只焊排插,
排插在PCB的元器件面靠边上,助罕焊剂的残留可能是员工在浸助焊剂时(员工用手拿住板的一角,直接浸在助焊剂里面,助焊剂用小盒子装,里面加块海绵。然后拿到小锡炉里焊接)浸过头了浸到背面排插针角上面了,当时没有清洗,时间长了就反应了!
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DaveWang
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板凳
发表于: 2010-05-06
公司在哪里,有没有可能到你生产线上,帮你解决呀!这类问题比较难处理的,最主要的是助焊剂殘留物已经也金属发生反应,方便的话给我留言,看下能不能帮到你。
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sonwuben
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报纸
发表于: 2010-05-09
手工浸焊容易产生过多的FLUX残留物与焊料氧化物在高温下产生的
在浸锡前表面的氧化皮刮干净,再及时用超声波清洗
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今生无悔
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地板
发表于: 2010-05-10
在清洗焊剂残留时,首先选用的清洗液是否具有溶解焊剂残留的能力,其二,清洗后,是否会造成其后的电性能问题和产品的其它质量问题.其三,清洗PCB板的篮子和要清洗的位置放置是否合理?超声波的震头大多是底部安装,也就说震源是来自底部.它不会反向发射震源,就象发射信号塔一样.背对着信号源信号接收肯定差.如你PCB板的清洗位置放错.那清洗的效果肯定是不理想.不知我的解释你明白吗?
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jidiguxing
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地下室
发表于: 2010-05-11
铁的氧化物不应该是白色,可能是免洗焊剂中留下来的已经固化的树脂。原先使用的免洗助焊剂,这个对清洗来说已经是个难题,加之时间过长,清洗难度肯定增加,LZ列示的几个清洗液都是常规的清洗液,对免洗助焊剂的效果有限。没有一款清洗液适合所有助焊剂残留,针对免洗助焊剂的清洗液更少,LZ在选择的时候必须向供应商说明是适用于免洗助焊剂的。这个论坛里面有很多清洗液供应商,LZ可以去问问,预算充裕的话可以考虑KYZEN、ZESTRON等品牌。
如果清洗行不通,可以考虑机械力去除,如喷砂,然后用纯水冲洗砂粉。
如果一定要继续使用现在工艺,建议在焊接之前先将针脚保护起来。
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贴片插件辅料
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7楼
发表于: 2010-05-22
助焊剂有问题
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