前两天我公司一台HS60在生产过程中突然一区发出撞击的声音,机器停止运行,Y轴报错,当时技术员不知道怎么回事,采用关机大法,开机重启,机器无法回参考,用手推动悬臂,发现推动阻力很大,揭开钢板,发现中间部份有十条磁铁已经挤到一块去了。
原因分析:当时发现磁铁表面黑色漆很多都起泡,在钢板上也没有发现有物料,马达线包与钢板的间隙在推过了中间部份也是没有问题,所以初步分析是因为机器长期受潮,导致磁铁底部松动,在受外力个用下发生位移,磁铁在磁力作用下就相互吸到一起去了造成的。
维修:1.由于一块板上有三十一条磁铁,有9条吸在一起,其中有一条破损,如果更换,报价最低要6000块钱,也就是整个一起换掉。
2.当时就想,如果只将破损那一条换掉,把移位的其它重新固定回原来的位置应该是可行的方法。
3.找生产磁铁的企业报价,按我们提供的尺寸,磁性等级,定做的话,每条0.15元,打样费100元,但是需要4天的时间。
4.经打听朋友处也有磁铁破损的情况,买了一整块更换上去,所以从朋友处找了一小条磁铁。
5.将钢板清洁干净,将发生位移的磁铁按照标准宽度固定回原位,底部用502胶水固定,隙缝之间以AB胶填充,表面用刀片将多余的胶削去,保持磁铁本来的高度,且必须平整。
6.将磁铁板装回机器后,用手轻推悬臂,没有出现异常现象,检查钢板与线包间隙正常,开机试运行,机器正常
现机器已经正常运行生产,没有出现异常情况。