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pad上锡膏缩成锡珠,是SMT制程问题还是基板来料问题? [复制链接]

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离线darknight
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2004-04-24
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2005-05-23
我们现在生产的一种ADSL,基板是统将生产的。两面贴装的4层板。在第二面过回焊炉后一些没有贴装元件的pad上出现锡膏缩成锡球的现象。

我们文件规定喷锡板第一面到第二面制程的时间不超过48小时,实际会到30个小时以上。

我们首先是降低第一面温度,peak温度在210,183以上时间60秒,氧含量从5000PPM降到1000PPM, 第二面峰值温度在220一下,镕锡时间在90s以内。基板在生产第二面时先刷一次助焊剂,但改善效果不明显。时间间隔在12小时,仍然有大量锡珠。

实验基板请厂商清洗重新喷锡,在生产仍然有大量锡珠产生。
试验3种不同锡膏,一二面生产时间间隔24小时,三种都有100%由锡珠。

请问各位,是基板有问题还是SMT制程问题,该如何实验分析?对基板镀层分析除EDS外还有什么方法,杂质含量的标准参考什么?

今天没有带图片,明天贴上!!
[ 此贴被darknight在2005-05-25 21:09重新编辑 ]
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离线darknight
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2004-04-24
只看该作者 沙发  发表于: 2005-05-24
[audio18]

 
[ 此贴被darknight在2005-05-24 22:07重新编辑 ]
离线jinyaliu
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只看该作者 藤椅  发表于: 2005-05-24
在第一面过炉时不会有锡珠?
从BGA上锡图上来看有部分PAD有拒锡现象,应该为PCB氧化所致
离线gan
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2004-11-18
只看该作者 板凳  发表于: 2005-05-25
从图片上看应该是PCB板出了问题。

可以联系PCB厂家相关人员一起做可焊性实验,这样他们才会心服口服。我们以前也出现过这种情况。
离线darknight
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2004-04-24
只看该作者 报纸  发表于: 2005-05-25
下面是引用gan于2005-05-25 10:34发表的:
从图片上看应该是PCB板出了问题。
可以联系PCB厂家相关人员一起做可焊性实验,这样他们才会心服口服。我们以前也出现过这种情况。


做第一面时不会有锡珠,只在做第二面时有拒焊产生锡珠。我们又找厂商拿来料基板一起做浸锡实验,没有锡珠,但有一些pad有缩锡现象,有些pad吃锡面积不到95%,我们其它厂家的板子则不会。

厂商说他们交货其他厂商的基板同样制程,没有出现这种问题,有实验重新清洗基板和剥去镀层后重新喷锡,但是送来生产仍然有第二面拒焊现象。
厂商送来的检验锡槽成份检验的报告也看不出杂质成分含量有问题,对于基板制程这部分我也不是专业,不知道厂商的基板氧化问题出在哪里,锡棒或锡槽的杂质是否是最大的怀疑对象?

大家对基板喷锡镀层的检验有哪些推荐的方法和标准?
离线e708b2
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2005-05-24
只看该作者 地板  发表于: 2005-06-07
应该是板材有问题,你可以试着将空板过一次回流炉再生产,如果过完后生产第一面也会拒锡,那就是高温氧化。
板材不行。
离线sjct
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2005-05-28
只看该作者 地下室  发表于: 2005-06-18
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线panda-liu
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2003-05-16
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-18
这个问题绝对属于喷锡焊料中CU超标...SN-CU合金在一次回流时遇高温氧化了...SO 二次回流产生不润湿的缩锡现象...,至于那份检测报告...看看送检日期...再看看你们PCB的生产日期...相信会有正确答案的...。
 
离线meichangbin
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只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-28
此问题,我们加工时,经常遇到,数量不多,常见!
可以肯定的说,是PCB问题!