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无铅回流时,焊点内会有许多小气泡 [复制链接]

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离线xmhong
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2005-04-15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2005-05-25
我公司在过无铅回流时出现,每种PCB板的每个焊点(包括CHIP,QFP.等)都出现许多小气泡,我们
有考虑过是焊膏问题,不过焊膏是指定的,不能换,各位仁兄,能从其他方面帮帮忙,考虑一下
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离线pengfz
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2005-04-17
只看该作者 沙发  发表于: 2005-05-25
你的PROFILE检查过没有,有没有符合锡膏厂商推荐的SPEC,尤其是回流时间是不是够长.
离线jinyaliu
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只看该作者 藤椅  发表于: 2005-05-25
检查锡膏回温时间够不够,环境温湿度
离线guoping
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2005-04-19
只看该作者 板凳  发表于: 2005-05-25
二楼大哥说得不错,楼主先检查一下你的PROFILE是否在锡膏厂商的参考值之内,这方面是主要原因。锡膏的回温时间和车间温湿度也是原因之一,再者楼主印刷时的刮刀速度是否太快。
离线吾笑
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2004-08-16
只看该作者 报纸  发表于: 2005-05-25
焊点内会有许多小气泡
焊点里有气泡,楼主的处境我也遇到过,锡膏也是没得更换。
所有办法都试过了,最后发现是徒劳的。
向客户(TOSHIBA)咨询后,回复这是正常的,无须作何对策。这是锡膏里的FLUX所导致的。

楼主休息一下吧,如果真的解决了,请公诸同行。
离线pengfz
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2005-04-17
只看该作者 地板  发表于: 2005-05-25
焊点的气泡在业界是有严格的要求,一般是25%,但客户要求都比这高,上次HP AUDIT我们时要求为5%左右,所以针对无铅的气泡不要轻视,要想办法解决,产生气泡主要是和炉温的设置关系最大,所以你要重点注意您的PROFILE,必要时要做DOE以找出最佳曲线.
离线Luoby
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2004-08-12
只看该作者 地下室  发表于: 2005-05-26
IPC 7095 气泡标准,可以参考一下
离线colourwolf
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2004-11-09
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-26
我覺得還是和錫膏有關係
可以嚐試調節profile
如果還是不行可以用不同錫膏做DOE驗證
就算錫膏是指定的,但是只要驗證出來是錫膏的問題
就可以給客戶講,要麼換錫膏,要麼就要接受這種VIOD的不良
离线yyjj198212
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2005-04-28
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-26
这种现象是经常发生的啊.把炉温加高就免强可以了.
离线azhou
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2005-05-31
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-10
建议缩短预热时间,增加回流时间。你试试一定有效。
离线robertshi
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2003-05-30
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-22
预热区要充分预热,冷却区降温数度要快,可减少Void,效果还可以,You can Try it
离线scm
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只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-22
小弟在今天過爐發現一焊點中的氣泡大小約為該焊點面積的20%,主要對策是調整爐溫;測錫膏Cpk值;調對應溫度的時間點大小.
离线walter
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差那么一点
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2005-01-26
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-27
这也叫空洞
原因:1、凝固期间焊料收缩
      2、在焊接电镀通孔时层压材料的出气
      3、内部包含助焊剂
方法:1、提高元器件/基板的可焊性
      2、使用活性高的助焊剂
      3、减少焊粉氧化
      4、使用惰性加热气体
      5、最小的元器件覆盖面积
      6、在焊接时分开熔融焊点
      7、回流前减慢预热阶段以促进助焊
      8、在峰值温度时使用适宜的时间
离线annie_ch
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只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-28
正好昨天有去听一场无铅制程的研讨会
讲师也提到这个问题,最好的建议方法是增加氮气,氮气是用来排除氧气的最好气体
但是会增加一定的成本~~

以上仅供参考~~
离线后街男孩
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2004-10-21
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-28
我想应该是锡膏问题。试着将预热加长,将速度放慢试试!