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[原创]手机主板BGA空洞分析报告 [复制链接]

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2005-08-15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-12
前几天拿了一拼手机主板去照X-RAY发现空洞面积达到38%,严重超标啊.
于是着手改善,附件是自己做的分析改善报告,也不知道说的对不对
合不合理,希望前辈们出来共同探讨下.
描述: 手机主板BGA空洞分析报告
附件: 6220主板BGA空洞分析报告.part1.rar (1424 K) 下载次数:2213
描述: 手机主板BGA空洞分析报告
附件: 6220主板BGA空洞分析报告.part2.rar (1424 K) 下载次数:2081
描述: 手机主板BGA空洞分析报告
附件: 6220主板BGA空洞分析报告.part3.rar (1424 K) 下载次数:1638
描述: 手机主板BGA空洞分析报告
附件: 6220主板BGA空洞分析报告.part4.rar (1011 K) 下载次数:1584
2条评分金币+1威望+1
tailuo 金币 +1 SMTHOME因你而精彩! 2014-11-19
panda-liu 威望 +1 - 2008-07-12
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离线jinguixia
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2004-12-05
只看该作者 沙发  发表于: 2008-07-14
感谢楼主的分享,不错的分析。
离线roxxett
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2008-07-09
只看该作者 藤椅  发表于: 2008-07-14
只做X-Ray?就可以给出分析报告吗?
我觉得要给出具体原因分析及改善建议应该还要做cross section 比较好呢~
个人意见而已
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2005-08-15
只看该作者 板凳  发表于: 2008-07-14
原帖由2楼楼主 roxxett 于2008-07-14 12:42发表
只做X-Ray?就可以给出分析报告吗?
我觉得要给出具体原因分析及改善建议应该还要做cross section 比较好呢~
个人意见而已


谢谢,你的提议.
切片分析(一般公司做不了,要专业的机构)因时间紧迫,暂时还没有做,望这位兄弟
能否根据现有的条件和分析,给点指正.
离线njjrl
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2008-04-21
只看该作者 报纸  发表于: 2008-07-14
报告分析的还不错,LZ所讲的有个别焊盘存在颜色误差---那应该是在PCB生产工艺中贾凡尼效应所产生的,是不会影响焊接的。
离线fujiboss
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2008-05-19
只看该作者 地板  发表于: 2008-07-14
多谢楼主无私奉献精神,看过的都要顶一下才有动力
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2005-08-15
只看该作者 地下室  发表于: 2008-07-14
原帖由4楼楼主 njjrl 于2008-07-14 15:01发表
报告分析的还不错,LZ所讲的有个别焊盘存在颜色误差---那应该是在PCB生产工艺中贾凡尼效应所产生的,是不会影响焊接的。



4楼说的对,当时也是看到虽然有色差(个别焊盘),但并没有空洞产生,当即就排除了它.

因为不是主要原因,没做具体描述,

现在把什么叫做贾凡尼效应做个简单说明,具体如何解决这一色差问题,还没有与供应商仔细探讨.

所谓贾凡尼效应就是由于电位差而引起的表面处理后变色的现象,一般在化金、化锡和ENTEK后表现较

明显.
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2005-08-15
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-15
经过几天的生产,为了验证对策实施的稳定,今天上午,还会再去做下X-RAY.
回来后,我会把结果告诉大家.
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2005-08-15
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-15
2008年7月15日,取L4线调整过回流参数的6500C主板*8PCS,取L2线调整过回流参数的6220主板6PCS,取L2线未调整过回流参数的6220主板6PCS,前往照X-RAY,所拍图片基本情况如下:

1、第一类,调整过回流参数的6500C主板,照了4PCS,发现空洞数量很少,空洞面积都应该在10%以内。因为,面积比例很小,未做个别空洞测量。
2、第二类,调整过回流参数的6220主板,全部都照了,发现空洞数量还是比较多,空洞面积整体看变化不大,我们对图片中的最大空洞进行了测量,数据如下:
  33.78%         42.30%         30.61%
    30.56%         19.10%
    16.58%         27.42%
3、第三类,未调整过回流参数的6220主板,全部都照了,发现空洞数量还是比较多,空洞面积整体看变化不大,我们对图片中的最大空洞进行了测量,数据如下:
  24.4%         32.95%         26.99%
    22.66%         32.55%
    32.33%         26.42%
    36.40%         27.86%

如此来看第二类方案还不能完全改善.现在把第一类回流方案发上来,供大家讨论.
[ 此贴被露天煤矿在2008-07-15 17:47重新编辑 ]
描述: 第一类方案曲线
附件: 第一类方案曲线.rar (106 K) 下载次数:368
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2005-08-15
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-15
采用的都是是有铅锡膏,按第一类方案,最高温度达到了242度,恒温时间也比较长.

解决了空洞问题,会不会有其它品质隐患?

请大家讨论指正.谢谢.
离线panda-liu
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2003-05-16
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-15
LZ的问题主要是由LAND上的VIA引起VOID...正在试图用不同的PROFILE(SOAK AND REFLOW)降低VIOD的DIAMETER...有点效果...但有改动的担心...,呵呵。

敢啃带VIA的LAND确实需要一副好牙...很感兴趣...先PO几个图...待想起什么再慢慢介入...,有个“BGA、LGA的VOID零技术手册”一时找不到...好象是邂逅发的...讲的比较细...找找看...。
 
离线super_chen
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2006-12-08
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-16
有沒有作過PCB VIA處的切片, 可以請板廠作
有時候VIA的位置會有出口小底部大的孔洞, 這種孔洞因為不易散出, 所以更容易有Void.
有時板廠填孔作的好會變成出口大底部小的情形, 這種孔洞空氣易散出, 所以Void會小一些
我想提醒的是當您努力的測試Profile時, 結果會因為不同的date,不同板廠等等一直變化
這個問題在HDI技術初期就已經發現, 所以需要找填孔技術好一些的PCB板廠,
可以電鍍填孔的, 問題就會解決, 這才是根本解決

當然, 因為成本考量就沒辦法, 可以找錫膏廠商一起試, 有些錫膏Flux對這種via處理效果好很多
希望能幫到你.
离线露天煤矿
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2005-08-15
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-17
回复11楼 super_chen 的帖子
我们的SMT来料加工型企业,想要推动客户改善是比较困难的,周期也长,何况这种要增加成本的方法,估计客户很难改善,也只能在自己的技术能力上多挖掘了.

前面谈到峰值温度担心过高,现在确定第一步调整方案是,降低峰值温度2-3度,(BGA内部温度控制在238),恒温时间暂时不变,观察炉后的焊接效果,再来调整助焊剂的润湿温度.再做一个X-RAY.
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2002-10-17
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-17
樓主的資料好詳細喲.空洞只能減少,不可能沒有.
离线zouzumu
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只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-18
亲身体会:
原来使用有铅制程的空洞大于30%,也使用SP的锡膏,怎么调整曲线并要求锡膏厂商调整都没有达到理想效果;后来全部切换无铅后,在盲孔位置的空洞就小了,一切问题都解决。